dunque ho provato a misurare lo spostamento di Z misurando di quanto si sposta sulla barra liscia
ma poi anche facendo il calcolo e impostando il valore che mi risulta quando torno a misurare lo spostamento è ancora sballato
di seguito i valori che ho nel mio configuration.h
// Laudix (x - cinghia MXL) x=160/2.032;
// (y - cinghia T2.5 puleggia 16 denti) y=80;
// (z - barre filettate std) z=2560;
// (E0 - Estrusore da calcolare calibrazione eseguita con 544.5544);
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160/2.032,80,2560,544.5544}
concentriamoci però su Z ed E0 (l'estrusore)...
la formula:
Quindi inserisci questa modifica in FW ricolpila e invia ad arduino
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,2560,440.2317}
Facci sapere.
Un saluto
Ciao a tutti, ho ancora qualche problema di calibrazione degli assi
Ciao nicola, ma questi parametri li devo diminuire da slic3r o in Marlin?
Dunque i motori, movimento assi e misura del filo estruso li ho gia fatti facendo le misurazioni e riportando il valore che mi esce con il famoso calcolo sul FW.